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公司資訊
稀貴廠濕法氨浸工藝試生產(chǎn)成功
近日,稀貴廠濕法分銀氨浸工藝經(jīng)過(guò)第一期的試生產(chǎn),產(chǎn)出的銀粉經(jīng)電解后,完全達(dá)到國(guó)家一號(hào)銀的標(biāo)準(zhǔn),標(biāo)志著試生產(chǎn)宣告成功。
該廠原濕法工藝產(chǎn)出的銀粉,必須經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐的二次熔煉以后,除去部分雜質(zhì)再澆鑄成陽(yáng)極板進(jìn)行電解才能產(chǎn)出合格的銀粉,轉(zhuǎn)爐在該廠的生產(chǎn)中一直扮演著不可或缺的角色,但隨著時(shí)間的推移,也暴露出種種弊端。主要是勞動(dòng)強(qiáng)度大,作業(yè)環(huán)境惡劣,而且產(chǎn)生大量的廢渣和煙塵。根據(jù)公司目前的技術(shù)條件,廢渣內(nèi)的有價(jià)金屬不能得到有效處理,直接降低了金銀的直收率;煙塵內(nèi)的有價(jià)金屬也未能得到有效回收,降低了金銀的綜合回收率,并且嚴(yán)重危害大氣環(huán)境,導(dǎo)致周邊居民的反響很大。同時(shí),轉(zhuǎn)爐熔煉相對(duì)于中頻電爐熔煉,生產(chǎn)成本和維修成本都很高,導(dǎo)致資金周轉(zhuǎn)慢。
為了改變這種現(xiàn)狀,優(yōu)化生產(chǎn)工藝,降低生產(chǎn)成本,提高貴金屬的回收率,同時(shí)減少對(duì)環(huán)境的污染,該廠經(jīng)過(guò)充分的技術(shù)論證和市場(chǎng)考察,決定將現(xiàn)有的亞鈉分銀改為氨水分銀。其原理是用氨水同氯化銀絡(luò)合,液固分離后進(jìn)行還原,只要產(chǎn)出的銀粉品位達(dá)到99%以上,就可以不經(jīng)過(guò)轉(zhuǎn)爐熔煉,直接澆鑄成陽(yáng)極板進(jìn)行電解。這樣就可以通過(guò)對(duì)工藝流程的優(yōu)化提高了銀的回收率和直收率,在降低生產(chǎn)成本的同時(shí)兼顧環(huán)境治理,減輕公司環(huán)保工作的壓力。按照目前該廠的生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)行情,每年可新增效益100萬(wàn)元左右。
目前,該項(xiàng)目的尾氣吸收處理系統(tǒng)配套設(shè)施的完善也已進(jìn)入“收宮”階段。
(稀貴廠 李國(guó)平)
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