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公司資訊
為落實好“開源節(jié)流”工作,3月份,公司從實際出發(fā),經(jīng)過認(rèn)真篩選和充分論證,并結(jié)合向同行企業(yè)學(xué)習(xí)交流的情況,制定出 “開源節(jié)流”項目的具體實施計劃:
1、加強基礎(chǔ)管理建設(shè),逐步建立完善內(nèi)部監(jiān)督約束機制和評價體系
(1)改進(jìn)公司內(nèi)物品轉(zhuǎn)移的取樣化驗方法,為金屬平衡工作打下基礎(chǔ),改進(jìn)金屬平衡方法,加強金屬平衡分析工作。
(2)建立客戶檔案,將個人掌握的資源轉(zhuǎn)變?yōu)槠髽I(yè)資源,并在此基礎(chǔ)上對客戶資信、質(zhì)量等狀況進(jìn)行綜合評價。
(3)加強合同的評審、驗收和結(jié)算工作。
(4)建立原輔材料采購、產(chǎn)品銷售價格監(jiān)督機制。
(5)提升市場調(diào)研分析能力和判斷能力。
2、反射爐的油改氣及縮容
由于目前銅、金、銀價格高,陽極爐段銅損在1%左右,造成金屬損耗較大(600元/噸)。為使陽極板產(chǎn)能與電解銅產(chǎn)能相匹配,減少銅損耗,擬對陽極爐進(jìn)行改造,將現(xiàn)在爐單產(chǎn)100噸降低到70-80噸,在改造的同時,將重油燃燒改為天然氣燃燒,降低加工成本,減少環(huán)境污染。同時在市場條件成熟的情況下,盡可能減少陽極板的生產(chǎn),直接從市場購買陽極板進(jìn)行電解生產(chǎn),提高經(jīng)濟效益。
3、從硫酸鎳尾渣中回收硫酸鎳
硫酸鎳生產(chǎn)的直收率目前只有75%,擬通過對生產(chǎn)工藝的改進(jìn),增加洗滌系統(tǒng)對原硫酸鎳尾渣中的鎳進(jìn)行全面回收,將回收率提高至95%,在相同粗鎳原料量的情況下,每年將多生產(chǎn)30噸左右的硫酸鎳,來獲取效益。
4、電解凈液系統(tǒng)的整合
公司電解凈液工藝較為落后,且產(chǎn)能不配套,副產(chǎn)品硫酸銅成本過高,當(dāng)銅價超過15000元/噸時即會產(chǎn)生虧損。計劃對電解液系統(tǒng)進(jìn)行全面整合改進(jìn),最終達(dá)到少生產(chǎn)甚至不生產(chǎn)硫酸銅。
5、鼓風(fēng)爐改造,加大含銅物料的回收
目前鼓風(fēng)爐生產(chǎn)水淬渣含銅較高,銅損偏大,生產(chǎn)不經(jīng)濟。公司將對鼓風(fēng)爐設(shè)備、工藝進(jìn)行改進(jìn),力爭水淬渣含銅降低到1%以下,提高鼓風(fēng)爐生產(chǎn)的經(jīng)濟性。在此基礎(chǔ)上,我們將回收所有含銅廢料,甚至包括鑫科所有的銅渣、銅灰、銅泥等,同時增加簡易的收塵系統(tǒng),對其中氧化鋅等金屬進(jìn)行回收,將銅料中的有價金屬元素變廢為寶,增加效益。
6、鍋爐及蒸汽使用系統(tǒng)的整合、改進(jìn)
目前蒸汽生產(chǎn)與使用之間存在著嚴(yán)重的不協(xié)調(diào)情況,新10噸鍋爐由于先天設(shè)計原因運行及不正常,老10噸鍋爐在冬季略顯不足,20噸鍋爐因用汽少,負(fù)荷低,夏天無法使用,冬天使用也是在低負(fù)荷下運行,不經(jīng)濟,運行質(zhì)量差,蒸汽生產(chǎn)成本居高不下。擬通過對鍋爐及蒸汽使用的整合改進(jìn),降低蒸汽生產(chǎn)成本的同時,降低電解銅生產(chǎn)的蒸汽單耗。
7、改變鏟運路線和方式,減少鏟車數(shù)量
由于先天工藝裝備布局不合理,使物料流轉(zhuǎn)路徑不科學(xué),存在鏟車無效空跑,設(shè)備損耗大,鏟運費用較高。擬對運輸路徑進(jìn)行適度改進(jìn)(如鋪設(shè)簡易軌道、架露天行車),減少鏟車使用量,以達(dá)到降低鏟運費用的目的。
目前,部分項目已開始實施,并產(chǎn)生良好的效益,公司將進(jìn)一步對即將實施項目更深入地研究和論證,制定切實可行的方案,逐步實施并不斷完善。
(“開源節(jié)流”辦公室)